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莱州电厂:在1000MW机组同时完成凝汽器和锅炉清洗工程
发布时间:2014-06-26  |  查看率:236  |  作者:协力报
    华电山东莱州电厂1000MW1#机组锅炉和凝汽器同时清洗,而工期只有7天,能不能按期完成任务,这对我们施工人员来说是一次考验。经过大家的艰苦奋战,两个工程告捷:提前一天完成了锅炉酸洗任务,按时完成了凝汽器酸洗任务!
    莱州电厂1000MW1#机组是东方锅炉厂生产的DG3033/26.15-Ⅱ1型超超临界参数直流炉,额定蒸发量3033t/h,发电功率1050MW,配东方汽轮机生产型号为N-45000凝汽器。由于两个工程要同时进行,留给我们的施工工期仅仅只剩下7天,施工工期相当紧张;而该凝汽器的化学清洗也是我公司第一次清洗1000MW凝汽器。面对如此紧张重要的任务,清洗中心派出了3名技术骨干,制造安装部也派出精兵强将,施工人员达到近40人。4月2日当全部人员到达现场后,我们根据现场实际情况进行了安全技术交底,明确任务,完善组织。针对凝汽器和锅炉同时施工的情况,将制造部两个施工队分开施工,两个施工队分别独立进行锅炉和凝汽器的施工,明确各自的安装进度;清洗中心人员也同步分出两人分别协调和联系锅炉、凝汽器相关事宜,其他人负责总体组织协调。4月3日,我们完成卸车后立即开始了紧张的系统安装工作。
    我们针对1000MW机组锅炉酸洗工作,制定了详细的技术方案,并根据以往直流炉清洗经验,组织了专门的技术讨论会:(1)鉴于本次锅炉采用羟基乙酸+甲酸清洗工艺,此工艺溶垢速度快,腐蚀速率小,但有一缺点是酸洗不溶物多,为减少酸洗不溶物在锅炉底部联箱的沉积,我们将水冷壁底部前后两个下联箱的两端共4个封头全部割开,接4根临时排放管,加大冲洗排放量,并在酸洗结束后,对水冷壁进行整炉排放,将联箱内沉积的酸不溶物彻底排空后再进行顶排冲洗。(2)针对直流炉清洗时后墙水冷壁经常出现的偏流现象,清洗时采用两台清洗泵同时运行,并间断进行闭式循环的方式,加大清洗流量,并在清洗过程中加强对后墙水冷壁的温度监控。(3)由于大机组炉本体水容积大、死区多,酸洗后的水冲洗常常由于供水流量小于清洗泵流量,而在冲洗时会发生偏流,导致冲洗化验初期表面上合格,而实际循环一旦建立,流量加大后水质往往变差,如果此时急于转入钝化工艺,则可能会导致钝化效果欠佳。为避免此情况,我们决定冲洗合格后启动两台泵循环一小时后再次化验,根据化验结果再次进行冲洗至水质完全合格。锅炉酸洗由于公司已经积累较多的大型锅炉清洗经验,在实际施工过程中在场人员积极研讨,密切关注整个清洗系统的清洗状况,对影响清洗效果的各个环节有了充足的思想准备,在以往的清洗经验上又迈进了一步。
  莱州电厂1#机凝汽器清洗是我公司第一次采用甲酸+氨基磺酸清洗1000MW凝汽器。该凝汽器换热管达到5万多根,总换热面积达到45000m2。采用甲酸清洗凝汽器,虽然试验室经过小型试验验证可行,但在大型工程上采用这是第一次。对此,公司领导相当重视,仅甲酸的用量问题公司领导就研讨过多次,公司领导指示现场技术人员应有充分的认识和准备。我们到达现场后,多次进入凝汽器进出口水室,对前后各水室的各个部位钛管结垢情况进行了详细的检查统计。因为凝汽器清洗工期相当紧张,在讨论技术协议时,厂里未安排时间焊接堵板,完全靠循环水管上的蝶阀封堵,这也和我们的常规清洗方法不同,清洗死区加大了,循环水蝶阀泄漏情况也是一个隐患,这使得我们的清洗风险进一步加大,我们仔细检查,及时解决了蝶阀漏水问题。本次清洗的凝汽器水容积高达1300m3,而临时系统与凝汽器连接的人孔门又在凝汽器水室下侧,整个凝汽器酸洗流速低,为保证凝汽器上部酸度均匀,清洗时全部由凝汽器顶部空气管的回水取样化验,确保凝汽器流速最低的部位酸度满足要求。由于凝汽器清洗循环压力小,每次直接用喷射器加药时速度较慢,此次加药系统做了适当改进,直接在酸洗进回液管道间加装管道泵和加药小车,利用管道泵进行配药,很好地控制了加酸速度。本次凝汽器清洗虽是困难重重,却同时也给我们积累了丰富的清洗经验。